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活性炭过滤器常见故障及解决方法-杭州鑫凯

时间:2025-08-21 15:02:39 点击:0

活性炭过滤器在长期运行中可能因操作不当、滤料老化或设备损耗等出现故障,及时识别并解决可避免影响出水水质和系统稳定性。以下是常见故障及对应解决方法:

一、出水水质不达标(浊度、污染物超标)

常见原因:

  1. 滤料吸附饱和或失效(如活性炭微孔堵塞、表面污染物过多);

  2. 反洗不彻底,残留污染物随水流进入产水;

  3. 滤层出现短路(如布水器破损、滤料流失导致水流未经过滤层);

  4. 进水水质突变(如浊度、污染物浓度骤升,超出滤料处理能力)。

解决方法:

  • 若滤料失效:检测活性炭吸附性能(如静态吸附试验),若吸附率下降至初始值 50% 以下,更换新滤料,更换前彻底清洗过滤器内部;

  • 若反洗不彻底:优化反洗参数(如延长气洗 / 水洗时间、提高反洗强度),确保排水清澈,必要时增加反洗频率;

  • 若滤层短路:停机检查布水器(如多孔板、滤网)是否破损,更换破损部件;补充流失的滤料,确保滤层厚度达标(通常 1.0-1.5m);

  • 若进水水质突变:加强预处理(如增设沉淀池、精密过滤器),降低进水浊度或污染物浓度,必要时临时缩短运行周期。

二、进出口压力差异常(过大或骤降)

1. 压力差过大(超过 0.15MPa)

  • 原因:滤层截留污染物过多、滤料板结(如长期未反洗)、进水浊度过高导致滤料表面形成泥膜。

  • 解决方法

    • 立即进行强制反洗(气洗 + 水洗 + 正洗),必要时反洗 2-3 次,破除板结;

    • 若反洗后压力差仍高,检查进水预处理系统(如前端过滤器是否失效),强化预处理以降低进水浊度;

    • 若滤料板结严重且无法恢复,部分更换板结的滤料。

2. 压力差骤降(远低于正常范围 0.05-0.1MPa)

  • 原因:滤层出现严重短路(如滤料大量流失、布水器 / 集水器破裂)、阀门内漏(如反洗阀未关紧,原水直接混入产水)。

  • 解决方法

    • 停机检查滤料层高度,若明显下降,补充同规格滤料并排查流失原因(如反洗强度过大、滤网破损);

    • 拆开布水器 / 集水器,更换破损的滤网或多孔板

    • 检查阀门状态,对关不严的阀门进行维修或更换密封件,确保关闭到位。

三、反洗效果差(排水始终浑浊或滤层膨胀异常)

常见原因:

  1. 反洗强度不足(流速过低,滤层膨胀率<10%)或过高(滤料流失);

  2. 气洗参数不当(如气压不足、气洗时间过短,无法剥离污染物);

  3. 反洗管路堵塞(如阀门故障、管道内积泥,导致水流 / 气流分布不均)。

解决方法:

  • 调整反洗强度:通过流量计校准反洗流速(水洗 15-20m/h,使滤层膨胀率 10%-20%),避免流速过高导致滤料流失;

  • 优化气洗参数:确保气压 0.1-0.15MPa,气洗强度 10-15L/(m²・s),延长气洗时间至 5-8 分钟(尤其处理含油或黏性污染物时);

  • 清理反洗管路:拆开反洗进水 / 进气阀,清除内部杂物;若管道堵塞,用高压水冲洗或更换管路。

四、滤料流失严重

常见原因:

  1. 反洗强度过大(流速>25m/h)或反洗时间过长,导致滤料被水流带出;

  2. 布水器 / 集水器滤网破损(孔径变大),滤料从缝隙中泄漏;

  3. 滤料粒径过小(如选用<0.8mm 的活性炭,抗冲刷能力弱)。

解决方法:

  • 降低反洗流速至 15-20m/h,缩短反洗时间(水洗≤10 分钟),并在反洗排水口加装滤网(孔径小于滤料粒径),回收流失的滤料;

  • 更换破损的滤网,确保滤网孔径为滤料粒径的 1/2-1/3(如滤料粒径 1mm,滤网孔径 0.5mm);

  • 若滤料粒径不合适,逐步更换为 0.8-2.0mm 的颗粒活性炭,提高抗冲刷性。

五、设备渗漏(本体或管路接口漏水)

常见原因:

  1. 法兰接口密封垫片老化、破损或安装时未压紧;

  2. 过滤器本体焊缝腐蚀(碳钢材质未做防腐处理);

  3. 阀门填料磨损或阀芯密封面损坏。

解决方法:

  • 更换老化的密封垫片,重新均匀紧固法兰螺栓(对角线顺序拧紧);

  • 对碳钢过滤器内壁或焊缝腐蚀处,清理后重新涂刷防腐涂层(如环氧树脂),严重时更换过滤器本体;

  • 更换阀门填料(如石墨盘根),或研磨阀芯密封面,无法修复时更换阀门。

六、生物黏泥滋生(滤层发臭、出水微生物超标)

常见原因:

  1. 处理水中含大量有机物,且运行环境温暖(20-30℃),微生物繁殖;

  2. 长期未反洗或反洗不彻底,滤层内残留水分成为微生物滋生温床。

解决方法:

  • 反洗时加入杀菌剂(如 50-100mg/L 次氯酸钠),浸泡 30 分钟后再水洗,杀灭微生物;

  • 缩短运行周期(如从 24 小时缩短至 12 小时),增加反洗频率,避免有机物积累;

  • 若进水有机物浓度高,前端增设臭氧氧化或生化预处理,降低微生物营养源。


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